詳解長軸氮化過程中的熱處理技術(shù) 退火爐 |
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今天喬家爐業(yè)熱處理爐帶大家來了解一下長軸氮化過程中的熱處理技術(shù)是怎樣的: 長軸氮化熱處置 今朝,海內(nèi)一般頎長軸(2—3m)的熱處置變形量請求不大于0.03~0.05妹妹,按傳統(tǒng)制作工藝是很難到達這個請求。顛末對傳統(tǒng)制作工藝流程和工藝進行改良和美滿,使長軸終極氮化處置的變形量到達海內(nèi)同業(yè)業(yè)先輩程度。 1、38CrMoAl長軸傳統(tǒng)工藝流程和熱處置工藝 熱處置氮化請求: a.硬度HV≥850,浸透度深度大于0.50妹妹,脆性級別1~2級; b.全長變形量≤0.05妹妹。 在38CrMoA長軸投產(chǎn)早期,仍按傳統(tǒng)制作工藝流程制定了工藝線路和熱處置工藝。 工藝線路以下: 鍛坯一退火一調(diào)質(zhì)一粗車—不亂回火—粗車一精車一銑健槽一粗磨一氮化一精磨成活 熱處置采納二段氮化工藝。 氮化后按GB/T43401—1999尺度和GB/T9451—88尺度查驗,其結(jié)果以下: a.維氏硬度:概況:HV945;距概況0.05妹妹:HVl910;距概況0.60妹妹:HV348;中間硬度:HV294。 b.脆性級別測定用維氏負荷硬度計HV5000g,脆性級別為2級; c.檢測軸全長變形量為3~4妹妹。 闡發(fā)氮化后發(fā)生緊張變形的緣由,重要是加工工藝流程的工序放置采納傳統(tǒng)法子是不公道的,其熱處置工藝也有改良的余地。 二、改良工藝流程的工序和熱處置工藝 針對上述環(huán)境,查閱很多有關(guān)材料,長軸的制作工序和熱處置工藝作了公道的計劃,制定了新的工藝流程計劃和熱處置工藝步伐。 在工序方面增長了不亂回火和加工鍵槽后配制假鍵,并對熱處置氮化工藝作了必定的點竄,由本來原理氮化爐爐冷至150℃出爐,改成爐冷至室溫出爐。 改良后的加工工序以下: 鍛坯一退火一調(diào)質(zhì)一粗車一不亂回火一精車(Ⅰ)一銑鍵槽—不亂回火一精車(Ⅱ)一粗磨一配制假鍵一氮化一精磨成活 氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88查驗,其結(jié)果以下: a.維氏硬度:概況:HV981;距概況0.05妹妹:HV938;距概況0.60妹妹:HV346;中間硬度HVl50g-292。 b.脆性級別測定用維氏負荷硬度計HV5000g,脆性級別為Ⅰ級; c.檢測軸全長變形量為0.02~0.03妹妹。 三、竣事語 在38CrMoAl長軸氮化處置工中,經(jīng)由過程不竭總結(jié)履歷,制定出公道的工藝規(guī)程,并對工藝的施行嚴酷節(jié)制,終極將氮化處置進程中的變形量節(jié)制在海內(nèi)同業(yè)業(yè)先輩程度。 喬家爐業(yè)專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)電爐,真空爐,退火爐等各種熱鑄造處理設(shè)備,如有需要歡迎聯(lián)系我們。 |